超级石化推荐中石化科技部专家分享AO流化
治疗白癜风哪个医院最好 http://baidianfeng.39.net/a_cjzz/130905/4251012.html 超级石化主要内容:煤制乙二醇污水是一种典型的煤化工污水,常规生化方法难以稳定处理,运行成本高。A/O流化床生物膜反应器具有微生物浓度高、容积负荷和污泥负荷高、传质快、耐冲击负荷能力强、处理效果好等特点,利用A/O流化床生物膜反应器处理煤制乙二醇污水,考察了C/N比、水力停留时间、硝态液回流比等运行条件对污水处理效果的影响,并对A/O流化床生物膜工艺和传统A/O池工艺进行了经济技术分析。结果表明:在C/N比为3.5~5.0、好氧反应器水力停留时间为10~21h、硝态液回流比为1.5~4.5的条件下,装置运行效果最佳,出水平均COD为18.3mg/L,氨氮质量浓度为4.7mg/L,总氮质量浓度为19.3mg/L;与传统A/O池工艺相比,废气排放量减少80%,剩余污泥量减少43%,工程投资节约16%,运行成本降低30%。 超级石化关键词:A/O流化床生物膜反应器煤制乙二醇污水运行效果 煤制乙二醇污水是一种典型的煤化工污水,该污水可生化性差、含有难降解的高分子有机物,而且氨氮和总氮浓度高[1-2],常规生化单元难以稳定处理,出水指标易超过外排标准,从而影响生产装置的正常运行[3-4]。污水能否达标排放已成为煤制乙二醇装置正常运行的瓶颈问题。如何经济、高效、稳定地处理煤制乙二醇综合污水,研发新型污水处理技术,已成为污水处理领域急需解决的问题。 中国石油化工股份有限公司开发的A/O流化床生物膜反应器是一种采用新型流化床组合缺氧?好氧工艺来处理污水的生化处理装置。反应器内设置载体(以聚乙烯材料为主的表面改性材料)高效负载微生物,活性污泥质量浓度可达40~50g/L[5],反应器内部设计有导流筒、高效气体分布器、三相分离器等内构件,可实现流体内循环高效流化状态,确保污水、空气和生物膜间得到充分接触,提高了氧的利用率[6-9],使反应器的处理效率明显提高,与传统移动床生物膜反应器工艺有显著区别。因此A/O-SFBBR具有微生物浓度高、容积负荷和污泥负荷高、传质快、耐冲击负荷能力强、处理效果好等特点[10-11]。基于此,采用A/O-SFBBR技术开展煤制乙二醇污水工业应用研究,考察各试验条件下污水处理效果,测算该技术的经济性,为煤制乙二醇污水的高效处理提供支持。 1实验 1.1工艺流程及装置图1为A/O-SFBBR工业应用装置流程示意。煤制乙二醇污水经絮凝?沉淀池去除大部分颗粒物后进入配水池,由进料泵提升进入缺氧反应器。进料泵出水、好氧反应器经脱气罐回流的硝态液和沉降罐回流的活性污泥、反硝化所需的反硝化甲醇碳源进入缺氧反应器,进行反硝化脱氮反应。缺氧反应器内设置导流筒和推流器,使进水、回流的硝态液和回流污泥充分混合。缺氧反应器出水依靠重力流入好氧反应器。在好氧反应器进水管上投加Na2CO3溶液,以满足好氧反应器内硝化所需的碱度。好氧反应器内设有导流筒、空气分布系统、生物载体等专有内件,曝气风机则提供好氧生化反应所需的氧气和生物载体形成流化状态所需的动力。 好氧反应器出水依靠重力流至脱气罐。脱气罐底部出水经硝态液回流泵回流至缺氧反应器,回流比可根据实际情况进行调节;脱气罐溢流进入沉降罐进行固液分离。沉降罐上清液为处理后出水,依靠重力流至下一单元;底部沉淀的污泥经污泥回流泵回流至缺氧反应器,回流比可根据实际情况进行调节。污泥回流泵出口设支管,间歇或连续排放剩余污泥至污泥浓缩池。 图2为A/O-SFBBR工艺工业应用装置实景,该工艺采用钢制塔式反应器,实现污水处理装置化,反应器顶部设计有拱顶,实现密闭操作,排放的废气通过顶部管线引出至废气处理单元处理。 1.2试验条件A/O-SFBBR工艺处理的煤制乙二醇污水包括煤气化装置混合污水、合成气制乙二醇污水、合成氨装置混合污水、锅炉灰水以及其他单元排水等。处理水量为200m3?h。进水水质如表1所示。 通过A/O-SFBBR工艺处理,设计的出水水质要求如表2所示。 1.3试验仪器与分析方法COD依据HJ924—2017标准测定,采用美国HACA公司生产的DR-1010COD测试仪。氨氮浓度依据HJ535—2009标准测定,采用日本岛津公司生产的LabTotal紫外分光光度计。总氮浓度依据HJ?T199—2005标准测定,采用上海北裕分析仪器股份有限公司生产的GMA3376型气相分子吸收光谱仪。 2结果与讨论2.1影响因素考察2.1.1C/N比(质量比,下同)的影响在水力停留时间(HRT)为10h、回流比为2的条件下,考察总进水底物C?N比对COD、氨氮和总氮去除率的影响,结果见图3。由图3可见:COD降低率受C?N比的影响最小,在C?N比在1~11范围内,COD降低率均保持在90%以上;而在C?N比小于3和大于9的条件下,氨氮和总氮去除率低于75%,影响较大。当C?N比小于3时,缺氧反硝化反应所需的碳源不足,导致反硝化反应不彻底,水中还有较高浓度的亚硝基氮和硝基氮,导致好氧反应器内含有较高浓度的亚硝基氮和硝基氮,进而影响总氮去除效果。当C?N比大于9时,在好氧反应311器内,异养的好氧菌为优势菌群,自养的硝化菌处于劣势,导致氨氮去除率较低,氨氮不能彻底转化为亚硝基氮和硝基氮,从而总氮去除率也较低。 在装置运行中,要通过调节投加的碳源(甲醇或乙酸钠等)的量来合理控制C?N比,保证既不浪费投加的碳源,降低运行成本,又要保证出水质量达标。综合考虑上述因素,此工艺装置控制进水C/N比在4~5之间。 2.1.2HRT的影响在C?N比为5、回流比为2的条件下,考察好氧反应器HRT对COD降低效果、氨氮和总氮去除效果的影响,结果见图4和图5。由图4可见,在HRT为10~22h的条件下,出水COD和COD降低率均较稳定,保持了较好的处理效果,COD小于25mg?L,COD降低率大于93%。说明HRT在此范围对COD降低效果的影响不大。由图5可见:当HRT小于13h时,出水氨氮浓度略高,但氨氮去除率仍保持在80%以上;随着HRT的延长,氨氮去除效果变好,且相对稳定。图6为缺氧反应器HRT对总氮去除效果的影响。由图6可见,当HRT为4~13h条件下,出水的总氮含量和总氮去除率一直较稳定,处理效率较好。综合考虑上述因素,此工艺装置一般控制好氧HRT在10~12h。 2.1.3硝态液回流比的影响在C?N比为5、HRT为10h的条件下,考察硝态液回流比对氨氮和总氮去除效果的影响,结果见图7。根据A?O-SFBBR工艺运行原理,好氧反应器中硝化菌把氨氮转化为硝态氮后要回流到缺氧反应器,在缺氧反应器内反硝化菌把硝态氮转化为氮气以去除总氮。由图7可见:当硝态液回流比小于4.5时,出水氨氮质量浓度小于8mg?L,且比较稳定,说明在此条件下,硝化菌在好氧反应器内停留时间相对充足,在相对稳定的好氧条件下去除氨氮的效率较高;当硝态液回流比大于4.5时,出水氨氮浓度升高,说明硝化菌在相对频繁的好氧和缺氧环境交替条件下,氨氮去除效率下降;当硝态液回流比小于1.5时,出水的总氮浓度较高,说明低的硝态液回流比不能及时把好氧硝化转化成的硝态氮回流到缺氧反应器进行反硝化反应,导致总氮浓度较高;而硝态液回流比大于4.5时,出水总氮浓度变高,这是由出水氨氮浓度变高导致的。综上所述,硝态液回流比应控制在1.5~4.5,具体还应根据进水的水质变化情况调节。 2.2装置连续运行效果2.2.1COD降低效果在C?N比为5、HRT为10h、回流比为2的满负荷连续运行条件下,考察A?O-SFBBR工艺对COD的降低效果,结果见图8。由图8可见:在装置运行的前30天,总进水COD相对较高,且波动较大,原因是生产装置来水的水质和水量不稳定,导致装置总进水的COD、氨氮浓度、总氮浓度等水质指标变化较大;30天后,通过优化生产装置废水排放方式和增强调节均质等措施,总进水的水质指标有了较大的改善。COD的降低首先是在缺氧反应器内被兼氧型的反硝化菌作为反硝化反应的碳源,然后在好氧反应器内被异养好氧菌转化为CO2和自身所需能量。A?O-SFBBR工艺装置连续运行中总出水COD最高值为45mg?L,平均值为18.3mg?L,小于60mg?L的排放标准,COD降低率为97%,降低效果良好。说明A?O-SFBBR工艺具有较强的COD降低能力,并且在水质变化较大的情况下,依然保持了较高的COD降低能力,抗冲击负荷能力强。 2.2.2氨氮去除效果在HRT为10h、C?N为5、回流比为2的满负荷连续运行条件下,考察A?O-SFBBR工艺对氨氮的降解效果,结果见图9由图9可见,在第10~30天,当总进水的氨氮浓度变化较大时,出水的氨氮浓度相对较高,而且持续时间较长。为了保证氨氮去除效果,最重要的是要保证进水水质的稳定;在第30~60天,进水的氨氮浓度相对稳定,总出水的氨氮浓度相对较低。在好氧反应器内自养型硝化菌、兼氧型反硝化菌和异养型好氧菌等共生,不同菌种之间存在相互竞争关系,共生条件下存在优势菌群,根据不同的处理要求来优化调整工艺参数,以达到最佳的处理效果,满足出水指标要求。总出水的氨氮质量浓度最高值为13.7mg?L,平均值为4.7mg?L,小于15mg?L的排放标准,氨氮去除率为93.7%,去除效果良好。 2.2.3总氮去除效果在C?N比为5、HRT为10h、回流比为2的满负荷连续运行条件下,考察A?O-SFBBR工艺对总氮的降解效果,结果见图10。由图10可见,在水质变化较大的情况下,出水总氮浓度较为稳定。总氮去除效率受多种因素的影响,包括pH、水温、底物浓度和溶解氧量等。由于缺氧反应器设置了专有推流器和其他内构件,可实现高效传质,进而提高了硝化反应效率。此外,反硝化菌的世代期相对较短,繁殖能力较强,比硝化菌更耐冲击。总出水的总氮质量浓度最高值为29.9mg?L,平均值为19.3mg?L,小于30mg?L的排放标准,总氮去除率为85.6%,去除效果良好。 2.3工艺流程对比图11为A?O-SFBBR工艺与传统A?O池工艺流程对比。与常规传统A?O池技术相比,A?O-SFBBR工艺可减少1个深度处理单元(曝气生物滤池),实现短流程处理。A?O-SFBBR工艺出水的COD小于30mg?L,氨氮质量浓度小于8mg?L,总氮质量浓度小于20mg?L,远优于设计出水COD小于120mg?L、氨氮质量浓度小于25mg?L、总氮质量浓度小于40mg?L的处理要求,可实现污水排放的高标准达标。 2.4装置的技术经济分析表3为A?O-SFBBR工艺与传统A?O池技术的技术经济对比分析结果。A?O-SFBBR工艺不仅解决了污水达标排放的问题,出水COD、氨氮和总氮浓度等指标达标率100%,而且还产生了一定的经济效益和良好的社会效益。 由表3可见:与传统的A?O池技术相比,A?O-SFBBR工艺占地面积为816m2,减少了55%;工程投资(设备+土建)节约16%以上;A?O-SFBBR工艺曝气量仅为传统A?O池技术的20%,废气排放量相应减少80%;A?O-SFBBR工艺为生物膜与活性污泥相结合的工艺,污泥泥龄长,剩余污泥量可减少90t?a,减少43%;装置运行需要的材料消耗主要为甲醇和纯碱,消耗量与常规技术相当;公用工程主要为电耗,用电设备主要有风机、进水泵和回流泵,折合运行成本为0.43元?t,比常规技术降低30%左右。A?O-SFBBR技术实现了污水生化处理设施的装置化、集成化、密闭化,现场场地整洁,无异味,改善了厂区内及周边环境。解决了煤制乙二醇生产装置污水难达标处理而导致的发展瓶颈问题,极大地降低了对环境的污染。该技术具有较高的社会和环境效益。 3结论(1)通过工业试验对多个工艺参数进行了考察,得到了优化的操作条件范围:C/N比为3.5~5.0,好氧反应器HRT为10~21h,硝态液回流比为1.5~4.5,在此条件下A?O-SFBBR工艺装置降低COD、去除氨氮和总氮的效率较高。具体运行参数还要根据装置处理要求和进水水质综合考虑。 (2)A/O-SFBBR处理乙二醇综合污水效果明显,出水平均COD为18.3mg/L,氨氮质量浓度为4.7mg/L,总氮质量浓度为19.3mg/L,实现了短流程处理、高标准达标。 (3)替代传统A/O池的构筑物形式,实现了污水生化处理装置化、密闭化操作。废气排放量相应减少80%,剩余污泥量可减少43%,实现污染物过程减排。与传统A/O池技术对比,A/O-SFBBR工艺效率高,工程投资节约16%,运行成本降低30%,技术经济性明显。 (4)A/O-SFBBR工艺装置解决了煤制乙二醇装置生产污水达标处理问题,极大地降低了对环境的污染。 本文作者:卢衍波1,何庆生2,范景福2,1.中国石油化工股份有限公司科技部;2.中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心,感谢作者的辛勤付出和贡献!超级石化整理发布,供参考了解。请尊重编辑劳动成果,转载请务必注明出处。本文如果对您有帮助, |
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